目前县级供电企业担负着35kV变电站的日常维护和检修工作,长期以来,拆装变电站10kV开关是非常头疼的问题。但经过吊装升降机的研制和应用,使磁县供电公司在开关的维修上节省了人力物力,非常可观的经济效益和社会效益。
1 传统拆装开关的弊病
日常在更换开关时使用的是大绳和滑轮,滑轮挂在隔离开关横梁上,更换1台开关需停一段或两段母线和多条分路,停电范围大。
更换开关时,使用的绳索、铁丝容易磨损断裂,人力使用不均,开关不能平稳升降,人员站在横梁上拖拽开关,存在着不安全因素。
根据磁县供电公司工作票统计,2004年更换10kV室外开关5台,2005年6台,从收到工作票时间到工作终结,停电时间约4.5h/台,人员最少9人/台,累计停电约50h,使用人员近100人次。使用人员多,安全系数小,停电时间长,范围大,可靠率难保证,用户不满意,造成了用户和供电企业的双重经济损失。《电力行业一流供电企业考核标准》要求供电可靠率达99.9%,因变电站开关更换时间长,无法满足供电可靠性要求。
2 吊装式升降机的研制过程
为了保证供电可靠性,缩短停电时间和范围,磁县供电公司运行人员在更换开关时,想办法提高效率、节省时间、方便操作而且又节约资金,研究新的方法和工艺来解决此项难题。
由于变电运行工区长期从事变电站新建、改造、检修工作,有丰富的变电站检修和建设的理论和实践经验,更有一支长期工作在一线、经验丰富、技术过硬的技术队伍。针对以上问题,经过充分讨论研究,组成了专门的科研小组,自行研制变电站开关拆装升降机。制定了以下三种方案。
10kV开关顶立架:买绞式或液压式顶立,做底盘和开关护栏,把底盘放在顶立上,开关抬上去,加装防开关掉落护栏。顶立内径8cm,外径11cm,使用1个顶立开关重心容易偏移,需2个。但目前市场上的顶立,顶高顶距最高为2.5m,变电站开关横梁高3m,顶立顶高不够,所以这种方案不可取。
借鉴更换路灯的办法:购买液压泵顶立升降车或仿制,但升降车面积大,顶架外框1.6m×1.6m,呈正方形,中间空,四周是网式伸缩框,顶架框落下来最低高度1m以上。但此方案存在很多弊端:购升降车需向公司申请资金,投资大;开关需抬1m高,吃力不省劲;面积大,运输需找大车,增加成本;开关不能直接放到开关横梁上,需人工抬,工作人员没有合适站立位置,容易失控,发生高空坠落事故。鉴于以上缺点,这种方案不可取。
吊装式升降机:针对前两种方案存在的缺点,我们决定自行制作简易升降机,来拆卸和安装10kV开关。升降机为拆接式,用槽钢制作,利用废弃的1个35kV油断路器涡轮、5个直径为6cm的硬滑轮、钢丝绳、底盘、托盘、包箍等制作(见图1)。 来源:http://tede.cn

图1 吊装式升降机立面图

底盘改为三角支撑,托盘加4个轴承,能够平稳放在底盘上,当开关升到和构架平行时,人可以用手拉动,轻巧、灵活、自由,确保了开关和人员安全。
3 效果对比
改进完成后,对其实际效果进行了对比检查,结果如表1所示。
表1 新旧方法对照表 
通过以上对比可以看出,通过使用自行研制的吊装式升降机,在变电站开关拆装中,不仅可以大大缩短停电时间,减少因停电给用户带来的生活和生产的诸多不便和经济损失,提高供电可靠率,巩固电力企业的新形象,还可以大大增加售电量,降低劳动强度,减少人工费用支出,提高安全性,在取得社会效益的同时,取得良好的经济效益。
4 结束语
本升降机给35kV变电站带来了方便和效益,不仅可以更换10kV开关,还可以更换35kV隔离开关、TV、所内变压器,在2006年的检修中已经正式投入使用。在使用过程中我们又发现了一些缺点。如:底盘还有点高,开关需要人抬,材料笨重不绝缘,升降高度受限制等问题,现都已解决,并最终形成定型产品,向社会上推广使用。