l 概述
柳钢金程公司中轧厂这几年生产中型材和板坯,年产量都在1 8—20万吨左右。550升降平台只有一台,是主要的生产设备,一旦出设备故障就得全线停下来,严重地影响生产。所以,提高这台设备的利用率至关重要。
550升降平台为5O年代设计的设备,曲柄连杆式升降机构,安装在550轧机后,其作用为把轧机中下辊轧出的轧件送到中上辊。此机结构较简单,不需要调整,能满足轧机要求。但润滑系统较差,不易检查和发现问题,维修较困难。
2 存在问题
过去,550升降平台每年的故障时间都在30~60小时,严重地影响轧钢生产。其问题是多方面的,有设备本身缺陷问题,比如润滑都为填充式(除了减速机),也有管理问题,无专人定点、定时检查。我们通过研究分析,主要问题有以下几点。
2.1 润滑系统问题
16个润滑点由于都为填充3。钙基脂,加上环境恶劣,有水、有渣,很快就润滑失效 多个润滑点由于干磨,衬套磨穿,损坏零件,以至不能用。
2.2 结构问题
(1)连杆与摇臂的联接为叉式轴销联接,不但钢套容易磨损,连杆孔也很容易磨损,造成整条连杆报废。
(2)顶杆与杠杆的联接也为叉式轴销联接,钢套更容易磨损,并且不容易发现,同样造成顶杆和杠杆的孔易磨损。更新备件既费工时,又费备件。以上设备故障,过去多次发生。
2.3 设备管理问题
由于550升降平台在轧机底下,环境恶劣。平常管理人员通过眼睛和手摸不容易发现各个转动绞联处的磨损。管理人员过去一个星期才下去检查一次,设备出了隐患不能及时发现,及时检修,造成发生故障甚至事故,被迫停下来抢修,既耗时,也耗人工和各件。
3 提高升降平台利用率的措施
根据以上分析,为了提高升降平台的利用率,我们利用设备中修的机会,逐步地对550升降平台进行了改造。
3.1 润滑系统的改造
由于填充油脂润滑只能短时间有效,不能维持长时间,而再要填充油脂又比较困难。为此,我们将其改成稀油集中润滑,每班起动一次油泵,向各润滑点注油一次。
3.2 结构改造
(1)连杆与摇臂的联接,把中问的钢套改成铜套,两边的孔加上衬套,保护连杆孔不易被损坏,中间的铜套比原来的钢套更合理,更耐用。另外,润滑油从轴销中心输送到衬套处,大大改善润滑状况,使衬套和轴销更耐用。
(2)顶杆与杠杆的联接,考虑到此处承载大,水和渣多。我们进行两次改造。第一次,两边采用铜套, 中间采用钢套,效果还是不太显著,铜套还是比较容易磨损。第二次,两边采用滚针轴承。另外,两边配上端盖,以防水防渣。同样,润滑油也从轴销中心输送到3个润滑点(2个顶杆),效果很好。
(3)把主轴、曲轴和后支座的滑动轴承改成含油轴承。这样稀油更容易储存在轴承里,使滑动轴承的润滑更有效。
3.3 加强设备管理
设置专人定点、定时检查设备,改变过去无专人管理的现象。设备故障时问考核与奖金挂钩。每天,专检人员定时对各活动铰联处点检,检测各衬套的问隙是否达到更换标准,及时检修,及时更换。另外,要求值班钳工每班巡检550升降平台并加油一次。
4 效果
通过这几年的设备改造和有效的设备管理工作,550升降平台的故障时间逐年降低。今年从元月到l1月份,基本上未发生过机械故障。大大地提高了550升降平台的利用率,满足了轧钢生产需要。